大众网菏泽7月10日讯(通讯员 陈洪瑞)上半年,新巨龙公司以产能突破为核心,全面开展“回采、掘进、流程、系统”四个突破,完成突破指标174项,其中原煤产量、掘进进尺、万吨掘进率、材料费等均创历史最好水平,实现稳产增率。
他们坚持产量突破目标,实施一岗多责,检修工、生产工二合一,班组长岗位化等措施,打造高效工作面,实现增面不增人、减人不减产,人均工效提高63%。
“我们持续优化多轮放顶煤工艺,提高探顶煤频次,增加端头放煤架数,科学制定过断层方案,实现不丢煤、不掉产、不增耗,提高顶煤回收率2%以上。”该公司技术部副主任卢诗祥告诉笔者。
他们强化煤质控制,完善工作面放顶煤现场管理办法,严格控制拉架放煤和二次放煤的放出量,采取安监员兼职煤质监督员、绩效考核与煤质挂钩等措施,降低放煤矸石量,保证现场煤质达标达效。
在掘进进尺方面,该公司围绕打造千米掘进区队,优化支护平行作业工艺,研发双臂锚杆支护台车,实现前掘后支平行作业,上半年实现超计划进尺1920米的突破。
“通过加强掘进机司机等关键工种技能培训,提高施工作业水平,实行材料定额配送,保证掘进生产效率,实现材料的科学配比和经济管控。”该公司技术部副主任曹晓静对笔者说。他们创新发明小型气动式架棚机、锚杆限位器等快速掘进实用小工具,减少支护时间,实现效率效益双提升。3月份,综掘一区25天创出829米的好成绩,人均掘进效率提高19.4%,达到千米掘进水平。
他们优化生产工序流程,创新安全高效安撤模式,支架运输有40天缩短为20天,保证工作面正常接续生产。奥钢联620综掘机“撤除-转运-组装”实现新突破,耗时由42个小班缩短为25个小班。优化副井钢丝绳更换工艺,将施工时间由72小时缩短至56小时,提高了施工效率。
“我们摒弃思维定势,强化创新管理,把系统能力最大化作为提高生产效率、降低生产成本的关键。”该公司技术部主任李先锋说。
该公司充填工作面及大煤流煤矸分离系统实现100mm以上矸石不升井,每年可置换提升能力40多万吨,升井原煤灰分降低5%左右。优化排水系统,对2302N工作面新近系防水煤柱留设进行论证并通过审批,实现资源开采最大化。在一采区开展无轨化运输试运行工作,形成物料装运—胶轮车运输—采区换装点—单轨吊运送至施工地点的“单轨吊与胶轮车接力运输”模式。