大众网菏泽8月20日讯(通讯员 秦军义)今年以来,山东能源新矿集团新巨龙公司坚持低成本战略,积极应对企业发展新常态,以成熟矿井建设年为主线,深入实施“双效”区队建设,立足提高煤质,提高回收率、降低含矸率,形成高效工作面、千米掘进区队等高效模式,回采、掘进、流程、系统均实现新突破,掘进进尺同比增幅24.61%,洗精煤回收率达71%,事故影响同比降幅16.17%。
以综放一区为代表的高效工作面工作创建,在新增一个充填工作面的情况下,实现增面不增人、减人不减产,产生持续高效效应。
他们实施一岗多责,检修工、生产工二合一,班组长岗位工化、四六制改三八制等措施,持续优化多轮放顶煤工艺,提高探顶煤频次,增加端头放煤架数,补齐后部运输机溜槽与回煤箱连接处空隙,提高顶煤回收率2%以上。两工作面实行错时检修,避峰生产,杜绝了满仓空仓现象。强化采高控制,优化过断层方案,减少底煤丢失和矸石量,实现2303S工作面过断层不丢煤、不掉产、不增耗。强化煤质控制,通过严格控制拉架放煤和二次放煤的放出量,采取安监员兼职煤质监督员、动态滚筒探底、绩效考核与煤质挂钩等措施,降低放煤矸石量,保证现场煤炭质量达标达效。
以综掘一区为代表的快掘区队创建,在大断面软煤质托顶煤巷道特殊条件下,25天创出829米好成绩,人均掘进效率提高19.4%,达到千米掘进水平。
他们优化掘进支护平行作业工艺,研发双臂锚杆支护台车,实现前掘后支平行作业,确保掘支平衡。加强掘进机司机、喷浆手、支护工等关键工种技能培训,提高业务水平,保证巷道切割成型,降低回弹率,确保锚杆锚索安装质量。实施材料定额配送,保障正常掘进生产,实现材料的科学配比和经济管控。创新发明快速掘进小型气动式架棚机、“锚盘提送器”和“锚杆限位器”等实用小工具,减少支护时间,实现效率效益双提升。
安全高效安撤模式促进了“双效”提升,在2302N工作面按期投产后,1303N工作面顺利撤面,支架运输由40天缩短为20天,奥钢联620综掘机撤除-转运-组装实现新突破,耗时由42小班缩短为25个小班,完成高效运输拆装。在副井钢丝绳换绳过程中,首先回收旧绳,利用旧绳头将新绳带入天轮、滚筒,将施工时间由72小时缩短至56小时,提高了施工效率。
各专业统筹合力,全面推进“双效”区队建设再突破。充填工作面和大煤流煤矸分离系统的优化提升,逐步实现100mm以上矸石不升井,释放了原煤运输和主井提升能力。每月对南、北风井通风系统需风量进行计算,根据矿井需风量确定南、北风井主通风机运行工况点,确保矿井进风量与需风量比控制在1.1以内。防治水上,对2302N工作面新近系防水煤柱留设进行了论证,并通过审批,实现资源开采最大化。运输上,推进物流系统与材料系统、内部市场化结算系统融合,实现全过程管控,推广使用I140V型重型吊梁,提升单轨吊机车运行稳定度和效率,形成物料装运—胶轮车运输—采区换装点—单轨吊运送至施工地点的“单轨吊与胶轮车接力运输”模式。